煤泥水系统加药后的负面反应及应对措施

通过分析鸡东永焦洗煤厂煤泥水加药后出现的负面药剂反应,采取行之有效的方法避免压耙等事故,保证煤泥水系统的正常运行,为洗水闭路循环奠定坚实的基础。
1.背景概述
鸡东永焦洗煤厂在2005年以前,尾煤泥水进入尾矿耙式浓缩机后自然沉降,浓缩的煤泥压滤产出,溢流水直接外排。随着环保问题的日益严竣,洗煤厂洗水闭路循环势在必行。鸡东永焦洗煤厂于2005年末开始对尾煤泥水加药处理,经过大量实验室试验和现场实验,取得了阶段性成功,煤泥彻底沉降,洗水澄清返回,但运行不到一个月,出现了压耙等事故,洗煤厂及时分析了具体原因,采取了科学有效的方法,使煤泥水处理系统达到正常运行,为洗水闭路循环提供了先决条件。
2.事故分析
2.1案例一。加药前,尾煤泥水靠自然沉降,速度较慢,底流浓缩效果较差,浓度较低,一般不容易压耙;但加药后,凝聚剂中和了煤泥水中的负电性,减弱了布朗运动,再加上絮凝剂的架桥作用,使尾煤泥水中的煤泥加速沉降,底流中高灰细泥增加,浓度快速提高,粘度急剧增大,如果这时压滤机不及时处理,煤泥在耙式浓缩池的浓缩区长时间堆积,进而占据过渡区、沉降区、澄清区,最后导致压耙。压耙事故出现后,唯一的处理方法就是先将水放掉,然后用压力水管冲走池中的煤泥,直至耙架正常运转。事故的后果相当严重,污染了环境,造成了损失。
2.2案例二。如果药剂用量不合理,尤其是聚丙烯酰胺用量多时,由于它本身属难溶物,易结成鱼眼状固体,一旦进入尾矿耙式浓缩池,堆积在底流下料口周边,阻挡底流排出,这时出现的症状是底流泵抽出的底流浓度急剧降低,只有20~80g/l,而正常的底流浓度是300g/l左右。因此当底流浓度急剧降低时,其实是压耙的前兆,应及时采取相应的措施。
2.3案例三。洗煤跑粗后,粗颗粒首先进入浮选系统,而浮选机难以回收粗颗粒,粗颗粒煤泥又随尾矿进入压滤系统,导致压滤机卸饼困难,滤饼水分升高,压滤时间延长,进而憋尾矿浓缩池底流,底流浓度升高,溢流浓度也升高,返回水浓度升高,使斗坑分级效果变差,越发加剧跑粗现象,如此无限恶性循环,最后又导致压耙,不得不外排污水。
3.应对措施
针对上述情况,鸡东永焦洗煤厂抓住症结,采取了相应的措施,防止洗煤跑粗、浮选压耙、污水外排。
3.1浮选采取底流大排放的操作方法,降低原矿浓缩池的底流及溢流浓度,提高斗坑的分级效果,防止跑粗。
3.2严密监控离心机筛兰的磨损情况,防止因筛兰损坏或筛缝扩大而造成离心机跑粗。
3.3充分发挥精煤加压过滤机及尾煤压滤机的作用,备用好设备易损件,加强维修与保养,保证煤泥水及时处理,防止憋原矿浓缩池底流及溢流,严格控制洗水浓度。
3.4用探杆定期探测尾矿耙式浓缩池及原矿耙式浓缩池,及时将池中硬壳或堆积的粘性物分解破碎,保证底流排放口畅通无阻。
3.5一旦尾矿耙式浓缩池底流浓度急剧下降,压耙前兆出现,那么洗煤、浮选系统应及时停气处理,待压滤系统正常后,再恢复生产。
3.6添加的二种药剂用量合理,配比适当。一般聚丙烯酰胺配制成浓度为1g/l的溶液,小时用的固体量在1.5~2kg之间,流量为1.5~2m3;氯化镁配制成80~100g/lr的溶液,小时用的固体量为30~50kg。时刻观察尾矿浓缩池澄清区的水色,水呈黑色时,聚丙烯酰胺加少了;水呈黄色时,氯化镁加少了;水呈白色时,聚丙烯酰胺加多了。原则上尽量节省药剂,保证返回水无副作用即可。
结束语
经过一段时间的摸索调试,洗煤厂煤泥水系统趋于正常生产,煤泥压滤回收,洗水澄清返回,药剂消耗:聚丙烯酰胺1.2吨/月,氯化镁30吨/月。药剂费用4万元/月。
分类标签: 煤泥 洗水 浓度
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